马宝贵,34周岁,2006年入职,现任红旗制造中心蔚山厂区冲压车间维修段长。
技术创新 打破进口压机线技术壁垒
马宝贵扎根现场,始终保持刻苦钻研的学习精神,在工作中不断总结经验、开拓创新。针对“判断拉伸垫挤压缸的密封是否损坏”这一冲压设备维修领域传统技术难题,他首创“挤压缸密封损坏快速判断方法”,分析头台压机安全逻辑与伺服液压回路控制关系,结合安全防护装置开关动作与拉伸垫液压缸压力变化,通过数据积累找出对应关系,抓住“保压”与“失压”现象,从而精准判断挤压缸密封状态,革新了传统的拆卸检查方法。该方法打破了进口压机线技术壁垒,在行业内具有相当深远的借鉴意义。
精准实施 项目攻关100%达成
马宝贵富有责任感,积极参与冲压线的升级改造项目,从前期策划到后期实施推进,为每一个项目目标的顺利达成贡献力量。在冲压A线头台压机主驱大修项目中,他冲锋在前,主动带领维修团队深度介入,过程中很多困扰舒勒现场工程师的难题在他的帮助下迎刃而解,他根据现场实际使用经验提出更改前级轴端盖结构设计方案,确保大修后碎齿问题和隐患得到了永久性消除和解决,冲压A线连续节拍恢复正常。除了关注设备本体问题外,他还主动识别制件生产中的质量痛点,提出冲压C线新增清洗机需求,根据设备现有条件采用拆垛皮带改造及分段施工,与德国技术专家一道攻关辊轴加压准确度等技术问题,新增清洗机后板料清洁度明显提升,清擦脏点时间减少90%以上。在他的推进与协助下,冲压车间设备各类项目100%按节点达成,遗留问题均按时解决。
极致改善 科学降本成效显著
在开展维修工作的同时,马宝贵还持续识别降本空间,将成本意识深入整个团队。针对电机类备件缺少系统的预防性维护体系这一问题,他积极同设备厂家和一汽-大众等相关单位开展技术交流,优化现行的维保方法,同时引入震动检测装置,将各部位隐患数据化、有形化,为预防性维修提供指导,消除泵站电机、飞轮电机对应区域停机37%,实现年节约采购备件成本约85万;除此之外,他还注意到车间现场存在的能源浪费现象,车间内大量风扇及照明装置采取人工控制,安装分散、管理易出现死角,针对以上问题他主动研究智能控制方案,根据车间内不同区域不同需求对风扇及照明进行改造,涵盖定时控制、自适应控制、光感控制等多种自动控制方法,在满足现场工艺要求的基础上实现了能源的节约,减少厂房基础风扇、照明电耗浪费45%以上。
硕果累累 奋发有为屡创佳绩
马宝贵始终保持刻苦钻研的学习精神,向更高的目标发起冲锋。他善于从日常工作中发现问题、分析问题、解决问题,撰写并授权11项专利,包括《一种传输皮带表面油污杂质清洁装置》、《一种液压缸维修保养设备》、《一种伺服电机故障报警电动执行器》等,个人获得“一汽集团五一劳动奖章”、“奔腾事业本部优秀员工”、“蔚山青年工匠”、“蔚山工厂模范员工” 、“蔚山工厂模范工段长”等荣誉称号,他的团队获得“全国机械工业优秀质量管理小组”、“集团公司青年文明号”、“蔚山工厂模范工段”等团队荣誉。
因材施教 团队能力持续提升
作为设备维修团队培训主要负责人,马宝贵强调“以人为本、因材施教”的人才培养策略,鼓励学习和创新,实现个人价值与团队价值相结合。他总结多年经验,编制新版标准作业11份,完善点检表23份,编写各类培训课件27篇;年开展培训220人次,开展现场技能测试13次;“传帮带”两名徒弟,均成为维修骨干,获得高级工职称;培养段长后备1人,班长后备4人,其中2人已聘为正式班长;他牵头成立改善班组,针对性攻关设备改善类问题,同时以点带面,在全工段开展改善活动,年度人均改善案例10.1个,先后8人获得工厂改善达人称号,2人获得先进作业法奖励等。